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铸造厂提升改造除尘系统设计 

发布时间:2017/11/16
铸造厂提升改造除尘系统设计

1  背景介绍
      该项目为一新建铸造车间的配套除尘系统,车间占地72m*48m,生产钢铁厂高炉使用的氧气喷枪,材质为纯铜或铜镁合金,属于小型铸造。主要生产工艺流程为混砂、造型、熔炼、浇注、清理。主要的设备包括1台105T中频感应电炉和2台0.5T中频感应电炉,烘干炉共7台,混砂机3台及耐火材料搅拌机2台。因生产规模较小,制芯、造型、电炉加料及搅拌、浇铸、清砂等工艺均为认为操作。产生的有害物主要为粉尘颗粒及油烟等,对工人健康危害较大,需设置除尘系统。
2  除尘罩的设计
  集气吸尘罩是除尘系统中的重要组成部分。设计合理的吸尘罩能有效地捕集到污染气体,同时又能减小系统风量,减少工程成本及除尘设备能耗。
由于在本系统中设计到多个工段,每个工段的生产设备、操作方式、产生的污染物性质都不同,因此要综合考虑以上各因素来设计除尘罩。
2.1 熔炼工段
小型电炉一般可使用回转式排烟罩、小型半密闭排烟罩、炉盖排烟罩等。此次的电炉直径只有0.8m,深约1.5m,尺寸较小,所需的排风量也很小,适合采用回转式排烟罩,由除尘罩、回转风管及其转动机构组成。由于现场情况所限,回转风管比较长,使得整个转动部分重量较大,zui后在转动法兰与固定法兰之间增加了推力球轴承,操作工程可以轻易推动回转管。其结构简单,制作费用低,现场操作非常方便,在进行电炉除尘设计时,建议采用。
2.2  混砂工段
混砂机混制的是树脂型(芯)砂,产生的有害物主要有粉尘(少量)、CO、NH3、HCN气体。在此采用了半密闭罩将贮砂罐下料口及混砂机围封起来的方式,在一面开口留出工人操作及观察空间。排风口风速控制在2m/s,既保证罩内一定负压又避免抽走物料。
2.3  烘干工段
  树脂型芯烘干后产生的废气中的有害物主要为有机化合物,有恶臭气味。各型芯烘干炉炉顶均配有一个排气孔,烘干后的恶臭气体由排气孔排至处理系统。考虑到炉内抽风会导致颅内外气流对流加速,影响炉内烘干过程,甚至导致型芯烘干不均内,且治理对象炉体都有不同程度的漏气现象,选择用半密闭法将烘干炉围封,风量定为1000m³/h。烘干炉排出的气体温度大约为120---170℃,自然抬升作用明显,同时为避免对流带来的不利影响,控制风速不宜过高,本例选取0.3m/s。
2.4  清理工段
  清理区主要污染物为铸件上清理下来的落砂。污染物密度较大,上升和扩散速度较小,同时鉴于是手工清理,因此采用了工作台上侧吸罩的形式。操作人员离罩口距离约为200mm,控制风速约为1m/s,罩口尺寸及风量选取可根据方形罩口速度分布图来设计。
3  工艺管道设计
  此次设计包括除尘点共20个。由于铸造工艺流程的不确定性,故在除尘设计时将厂区除尘点划分为4个主要区域:熔炼区、烘干区、混砂区及清理区。
根据车间人员反映,车间内zui主要的产尘点为熔炼区,产尘量大,持续时间长。而其它3个区产尘小,时间短,且设备开启台数、何台开启依据当日生产计划确定,无操作规律。鉴于此,整个系统的风量可考虑为熔炼区与其它3个区中zui大区风量之和。这样既可以保证各点的除尘效果,可以节约成本。
电炉不同时工作,烘干区或者4台12KW砂芯烘干炉、15KW与30KW砂芯烘干炉三者一同工作,或者4台12KW砂芯烘干炉与81KW砂芯烘干炉二者一同工作。
基于以上因素,设计时将熔炼区管道作为di1级主管道,而其它3个除尘区管道并列作为di2级主管道,在各支路管道上设置风量调节阀。
由于设备开启的不确定性,会造成回合后管道内风量上下波动较大,故应根据zui经常使用设备来确定管径,以使管内风速在合适范围(14--22m/s)之内。现场运行情况来看,效果不错。
4设备选型
   袋式除尘器效率高,阻力小,维护简单,设备运行稳定可靠。通过几十年的发展,袋式除尘技术已经能满足烟气除尘稳定可靠运行的需要。本次设计选用长袋低压脉冲袋式除尘器,处理风量24200m³/h,过滤风速1.15m/min,脉冲喷吹压力0.2MPa,排放质量浓度≦50mg/m³。滤袋尺寸130*6000mm,滤料采用防油防水涤纶针刺毡.配套风机9-26-11-12.5D-3型,全压4109帕,电机型号Y280S-6,功率45KW。
   由于厂区地处北方,冬季气温寒冷,为保证喷吹压缩空气的洁净,在设置空压系统时,同时配备了空气冷干机及过滤器等。
5   改进意见
系统投入使用后,厂房内的环境了不错的改善。但烘干炉的半密闭罩仅能控制炉门密闭时的恶臭气体,当打开炉门时,部分炉内气体溢出。建议可在炉门上方设一顶吸罩,罩口为扁长形,以免影响炉前操作,罩口风速适当取大。同时采取措施保持罩口风速的均匀。
人工清理工段,除尘效果不是很明显。一方面在于落砂较重,不易捕集;另一方面在于考虑操作人员因素,风速不宜过高,以免操作人员感觉不适。建议工作台可以在地坑上设备格栅,地坑侧设置吸尘罩。这样在进行清理时较大的砂块可以直接下落到地坑中,而其它的砂粒则通过吸尘罩排出。